一、免蒸發(fā)以西藏硼砂礦生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)工業(yè)硼酸副產(chǎn)無水芒銷
在以西藏硼砂礦或工業(yè)硼砂生產(chǎn)硼酸時(shí),會(huì)產(chǎn)生大量的副產(chǎn)品——硫酸鈉。硫酸鈉存在于硼酸母液中,如果不予提取,將勢必造成硫酸鈉在硼酸母液中積累,進(jìn)而影響硼酸產(chǎn)品質(zhì)量,使生產(chǎn)無法進(jìn)行下去。一些企業(yè)為了保證硼酸產(chǎn)品質(zhì)量,不得不將母液部分排放,但又造成了硼損失,硼收率在60-69%之間。如西部某公司以品位為28%的西藏硼砂礦生產(chǎn)硼酸,每生產(chǎn)1t產(chǎn)品的原礦消耗量在2700-3000kg之間,造成了生產(chǎn)成本的明顯增加。一些企業(yè)(如遼寧的一些以工業(yè)硼砂為原料的兩步法硼酸生產(chǎn)企業(yè))雖然通過對(duì)硼酸母液的蒸發(fā)收得了副產(chǎn)品芒硝,但卻需要消耗大量的能源,經(jīng)濟(jì)效益不佳,不僅如此,還增加了設(shè)備投資。
2008年以來,南陽硼鎂工業(yè)技術(shù)研究所集中力量開展了芒硝(硫酸鈉)分離技術(shù)的研究并取得了成效。新開發(fā)的工藝以西藏天然硼砂礦或工業(yè)硼砂為原料,以硫酸為分解劑生產(chǎn)硼酸副產(chǎn)芒硝,工藝過程省去了蒸發(fā)濃縮工序,在常壓及免蒸發(fā)條件下,從硼酸母液中收得了副產(chǎn)品無水芒硝。該工藝的顯著優(yōu)點(diǎn)有以下幾個(gè)方面:
1、在傳統(tǒng)工藝基礎(chǔ)上減去了蒸發(fā)工序,節(jié)約了設(shè)備投資。一條年產(chǎn)3000t的硼酸生產(chǎn)線,可節(jié)約設(shè)備投資60萬元。
2、大輻度降低了能源消耗。每生產(chǎn)1000kg硼酸同時(shí)副產(chǎn)500kg無水芒硝,耗原煤量被控制在200kg以內(nèi),耗電量控制在120kw·h。
3、提高了硼酸收率。在以品位為28%的西藏硼砂礦生產(chǎn)硼酸時(shí),每產(chǎn)出1000kg硼酸的原礦消耗量被控制在2200-2300kg之間。
4、實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)化。以該工藝生產(chǎn)的硼酸,產(chǎn)品質(zhì)量完全可以達(dá)到進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)。
5、實(shí)現(xiàn)了硼酸母液的零排放,消除了環(huán)境污染,避免了硼損失。
6、以該工藝對(duì)老廠進(jìn)行改造,只需調(diào)整工藝參數(shù),不需增加任何設(shè)備投資。
二、以硼砂礦(灰礦)生產(chǎn)硼砂過程中過濾技術(shù)的改新
在以西藏產(chǎn)灰色硼砂礦生產(chǎn)硼砂時(shí),由于硼泥粘性較大,造成無法用壓濾機(jī)過濾,生產(chǎn)企業(yè)不得不采用沉淀法來實(shí)現(xiàn)硼泥與溶液的分離。由于硼泥洗滌不徹底,加之硼泥中含液量過高,因此,不僅影響了生產(chǎn)能力的發(fā)揮,而且明顯的限制了硼收率的提高。
針對(duì)上述問題,南陽東方應(yīng)用化工研究所組織技術(shù)攻關(guān),順利解決了在以灰硼砂礦生產(chǎn)硼砂時(shí)硼泥與溶液分離問題,實(shí)現(xiàn)了硼砂礦漿的快速過濾。該工藝以某種廉價(jià)化學(xué)物質(zhì)(絕對(duì)不是爐灰)為添加劑,添加量為投礦量的1.5%,同時(shí)以壓濾機(jī)作為分離設(shè)備,每過濾25m3礦漿,僅需50min。硼泥經(jīng)洗滌吹干后,含水量不大于15%。
主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo):
助劑添加量:1.5%,單價(jià)約0.1元/kg;添加后過濾速度:50min/25m3;
硼泥含水量:小于15%;
硼收率:90-95%。
咨詢電話:0377-63129838 15225672088
聯(lián)系人:胡彩華
網(wǎng)址:m.muratozgun.com